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03.SMT流程结构优化,单位人力工时改善--项目报告

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'SMT流程结构优化,单位人力工时改善项目基本信息1.企业名称:延锋伟世通汽车电子有限公司2.项冃名称:SMT流程结构优化,单位人力工时改善3.项目负责人(组长):蒋勇4.项目组员:王华江施伟吴颖生产线班组5.项目启动吋间:2013年2月1R6.项口结朿时间:2013年6月15日本文用到的缩写:CWS:CurrentWorkStandardtl前作业标准 目录1.背景及目标3.项目思路及计划第5页4.改善刖状况描述-第6页5.改善点及进度-第7页&改善分享--第8/9页7.项目成果第10页&后续改善计划第11页2团队介冒第4页 1.背景及目标项目背景:对于当今的制造型企业,效率(OEE)和单位人力工时(CWS)是企业的关键竞争力所在。在此背景下,结合公司的KPI指标来规划实施此项目,以此降低工厂的CWS(CWS改善率是公司关键绩效指标之一),提升企业在同行业屮的竞争力,以实现竞争领先的地位。10%(目标)10%(目标)项目目标:科室的CWS改善率的绩效指标为20%的改善率,此报告所表述的部分是关亍SMT流程结构优化,人力改善的项目(人力优化:10%CWS改善率=16个作业人员节约)。SMD人力改善目标CWS改善目标・20丄3年1。・5o20122013.■基数■人力改善■工时改善丿巧01005°改善前改善后■SMD作业员数量■节约n标丿 2.团队介绍团队名称:SMD流程结构优化小组团队负责人:蒋勇(科室经理)团队基本情况: 人数:一线班组长这是一支跨多职能、合作型和学习型的团队! 3•项目思路及计划项目思路:路径分析优化班组结构调整€€€CWS10%[流程分析优化通过对现场的路径分析优化、流程分析优化和班纽•结构调整的手法实现10%的CWS改善率。项目计划:No.TaskNameDurationStartFinishStatusFebMarAprMayJun1团队组建5davs—2013/2/12013/2/7100%■a2目标制定5davs20132/182013/2/22100%3动作分析30davs—2013/2/252013/4/5100%4流程分析30davs2013/2/252013/4/5100%5岗位整合及班组结构调整180days20134/82013/615100%通过五步走,实现项目改善目的。第一步,团队组建。在2/1到2/7R,我们完成了团队组建,组建了一支跨多职能的改善型团队。第二步,在2/18〜2/22H期间,制定了本项目的目标。第三步,花一•个月时间,完成现场相关的工位的动作分析。第四步,同第三步,花一个月的时间完成县城的流程分析。第五步,在前面的基础上,依据分析的结果,对流程及岗位进型优化。 4.改善前现况描述问题点:路径岗位•在线作业人员路径复杂,除了生产线周边路径,还存在离线取料的路径。•每班只冇两名组SMD班组K管辖区域过大,管理效率低,效果差。节拍•部分岗位作业人员等待时机K(空节拍),存在浪费。停机•笹个SMD物料运作过程复杂,月均停机损失约:8800分钟。现场规划草图:产线产线wsE域产线产线产线产线SMD产线区域;产线产线*操机虽K产线』誌科员SAID备料区域II配料昜屮 4.改善点及进度改善点:通过对现场进行分析,一共挖掘了8个改善点,已经目前的改善进度参考下表:No.区域改善前人数方案人数(黴少)改善后人数目标降幅实际降幅责任人DueDate项II状參1贴标签工位人力改善451333333%1VJun■X・RAY人力改善6335000%5000%13-Jiinf3SMD2=4=-=8=^机人力改善1239二00%2500%施伟13-Jiui4SMD3#5=10=撮机人力改善9363333。。3333。。施伟13-Jiui5装板机动人力改善451.533333。。-;3。。矗伟13-Jiin6SMD--8=AOIA力改菩6335000%5000%施伟13-JiuiSMD0#6#9=人力改善93633.33。。3333%13-Jtui8灼卜*115000%5000%13・Jun 4.改善分享对于我们是如何分析和进行改善的,将选择部分分析和改善的过程进行分享。首先,流程和路径分析改善分享:6.1.1.通过对备料作业工位和操机作业工位的作业内容细化,比对流程及路径,找出重复动作。备料作业操机作业作业内容奋注杳冬产计划棋块|细■惟枷11重到刎4I备feedef台车]S・D车间I血eadln冬Shert二1备科区域床料站录确认物科|备科区域记录糾号庫位地址Kitting区1H1Kitting库位or纟女,找科SKI线上我轴困尬重复动作作业内容位呂1接弭A号危处理■卷型1线上1fi发观j产袋料颔上^LoadiratSheet备料区域记录料号產位地址Kitting区KiHlng£5位or/纟£>^4/Kitting区库补科童利物料软上6.1.2.对操机员整个工作进行观察,记录并分析,得出37%左右的时间花在线外找料,及6.1.1当中的重复动作上。操机员Loading分析日期:込3/27it点:SMD9#■MPM作业■线外找料■吸石界曲填农单■等待■走动6.1.3.依据前面的分析结果,对生产线作业人员的岗位做整合:"6.13.1.取消操机线外找料动作,统一由备料人员一次准备好一个班的量;6.1.32将操机人数由原来的一个人一条线,改成三条线,由2名操作完成操作;6.13.3.将U型线的检验员有两名,调整为一名(通过软体联线,实现一点确认两地的方式);6.1.3.4.将U型线的操机有两名,调整为一名;然后安排机动不定期的对U型进型支援(支援处理一般性的生产异常)。 通过这些改善整合之后,u型线的检验员的节拍更合理了;生产线的操机员的人力及Loading也得到了进一步的优化。线别改善前改善后"S"«•喘?口i•S"品层越心一*乌1其次,班组结构调整及岗位整合分享:6.2.1.班组结构调:新增加物料准备班组,设立班组长,重新分配班组长的管辖及人头数;通过新的班组优化后,实现了合理分配管理任务;明确区域管理责任;提升管理效率。6.2.2.岗位整合:改变培训和晋升模式,提升员工多岗位作业能力;同时配合培训优化晋升线路。 7•项目成果资金效益:通过大家的努力,目前完成的改善点,已经实现费用节约达119.37万元/年。序号事项成果费用节约(万元/年)1人力节约19A96.142停机减少73小时/月23.4331193733投入成本0.2万元0.2备注:1.SMD停线成本(元/小时•线)二单线运营人力(人/线)*单位人力成本(元/小时)+单位能源成本(元/小吋)+设备折旧(元/小吋)。项目达成对比改善H标10%的CWS改善率,此项前己经实现12・1%的改善,超额完成了改善目标。改善前(SMT)总人力减少人力实际节约1571912.1%1O%(0标)超额完成 人力8.后续改善计划此项标已经达成,但是改善仍将不断的额持续进行,下面是我们后续的改善计划:•AOI集中人力改善(6人,Dec13/2013)•MFDHigh选择焊接人力改善(节约1人,Oct152013)•波峰1/2/5号线人力改善(节约3人,Novi5,2013)•设备改造(Capacity提升6%,Nov15/2013)•软体升级(Capacity提成4・5%,Jul23,2013)•程序优化(Capacity提升2.5%,Jul23,2013)'