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6302工作面回采结束地质工作总结

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'九台营城矿业分公司6302工作面回采结束地质工作总结一、工作面概况6302工作面井下位于西南大巷西,西临F7断层抵矿界。6302轨道顺槽皮带巷通过轨道顺槽皮带联络巷与皮带巷大巷相连接。工作面煤层赋存相对稳定,煤层倾角为5°~8°,平均倾角为7煤层底板标高为-560m~-590m。工作面走向长度750米,工作面倾斜长度103米,煤层厚度5.6~6.1米,平均6.0米,工作面面积为95598m2。二、巷道布置优缺点优点:1、本工作面两顺槽布置比较合理,工作面倾角相对较小,减少了工作面输送机上窜下滑的几率。2、工作面轨道顺槽坡度较小,工作面各类设备运输比较方便。缺点:1、轨道顺槽拖后皮带顺槽15米,给工作面的初采调面带来较大困难,输送机、支架上窜控制比较困难。2、皮带顺槽高度相差较大,超前支护材料配备较多,搬运工作量大。皮带顺槽起底高度不足,工作面输送机与皮带顺槽小溜子搭接有时比较困难,需要人工卧底。三、设备布置优缺点 优点:工作面原本设计83个支架,经过协商定位85架,虽然在最初阶段出现调面困难,但经过采取多重措施,防止了支架下滑抵帮现象的发生,工作面多布置一个支架给今后的工作带来较多便利:一方面省去机尾处关门支柱,另一方面机尾处顶板支护效果明显增加。缺点:1、工作面支架最大支撑高度为2.2米,当煤层厚度超过2.2米时不得不进行留底煤开采,浪费资源,降低了煤炭回收率。2、工作面煤机为375煤机,滚筒直径为1.3米,最大采高2.2米,由于工作面配套使用了730刮板输送机,输送机高度较大,滚筒直径较小,滚筒卧底量较小、装煤效果较差,增加了人工卧底、装煤的强度。3、本工作面支架、采煤机经久失修,在最初生产期间问题较多,处理起来比较困难,大大降低了回采速度。4、本工作面顶板不接顶时,接顶效果较差,不得不使用道丝袋子等材料进行接顶,增加了材料的消耗。5、本工作面采用的液压支架没有抬底千斤顶,工作面拉移支架较为困难,且推溜千斤顶安装为正向安装,移架前如有积煤,容易造成推溜千斤顶活柱体断裂。6、本工作面375采煤机喷雾供水采用φ25mm胶管供水,内部使用φ10mm胶管供水,致使煤机喷雾效果差,雾化达不到要求。且煤机喷雾头孔较小,处理喷雾比较困难。 四、矿压显现及顶板管理经验本工作面整体地质条件较好,顶板为白砂岩,硬度较大,顶板完整性较好,工作面初次来压之前,支架压力变化不很明显,顶板呈弯曲下沉趋势,但是由于直接顶厚度较大,直至回采80米左右仍未出现跨落现象。当工作面回采至85米处有一落差200mm左右的小断层,采空区17#—30#架出现了初次跨落。采空区的初次跨落有明显的冲击波,但是由于采高较低,跨落面积不是很难,破坏性不明显。由于工作面皮带顺槽顶板条件较差,加之金属网锈蚀,但经过提前进行了加固处理,顶板下沉量不明显,顺槽顶板整体保持较好。五、工作面回采率本工作面初采时,煤层厚度6.0米,回采高度5.6米左右,煤矸分割分运比较困难,造成煤质较差。当回采20米左右时,煤层厚度6.0米时,工作面正常回采,煤炭回收率较高。当工作面轨道顺槽回采至90米处时,煤层厚度6米左右,由于支架与煤机的限制,工作面采高只能保持2.2米,进行留底开采,增加了丢煤量。六、劳动组织由于工区人员配置能完全达到规定,整体可以满足生产需要,但是工人有兼职,只是工作面工程质量不能达到质量标准化要求。11月10日从综采一区借调20人充实到各生产班组中,工作面人员配备满足要求,生产进度尽快,工程质量整体较好,正规循环率较高,出现单班生产2刀煤的推进速度。 七、各项经济技术指标1、工作面支架经久失修,大量配品配件需要更换,材料消耗较大。2、皮带顺槽巷道高度相差较大,单体支柱需要的型号较多,单体支柱租赁消耗。3、工作面顶板条件较好,减少了机头机尾上网子,经纬网基本上未使用。4、由于工作面回采距离大巷保护煤柱较劲,致使轨道大巷变型严重,增加了大巷的维护费用。5、通过工区严格要求,本工作面可回收锚杆回收率较高,可回收锚杆的完好率也有明显提高。八、工作面资源储量及回收率煤层倾角7°,开采范围平面积95598m2,斜面积96316m2,煤层平均厚度2.2m,煤层容重为1.5t/m2,工作面资源储量为866844吨。工作面共采出煤炭资源710812吨,资源回收率为95%。 宇光能源股份有限公司九台营城矿业分公司6302工作面采后总结生产技术科地质组2013年1月9日'