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' 沪杭高速第一节段路面施工质量控制:通过对沪杭第一节段路面施工中出现的沥青面层、水稳及其他具体问题进行了分析,从施工现场管理、内在质量控制、施工工艺等方面提出了具体而有效的整改措施,以确保下阶段施工质量控制目标。 关键词:路面施工;整改措施;质量控制 Abstract:basedontheShanghaiandhangzhoufirstsegmentoccurredduringtheconstructionofasphaltsurface,anagement,andinnerfromqualitycontrol,constructiontechnologyputforeasurestoensurethatthenextstageconstructionqualitycontrolgoals. Keyentconstruction;Correctivemeasures;Qualitycontrol :U412.3:A:T2012-03(03)9044
沪杭第一节段路面封闭段自2004年8月2日封闭交通以来,10月11日主体工程全部结束,历时70d。现就对各层次的施工现场管理、内在质量控制、施工工艺、施工组织、内部管理机制等方面进行了总结。 1第一阶段施工中出现的具体问题 1.1沥青面层 1.1.1前场摊铺外观存在问题 1)各层次摊铺后纵向接缝较为明显,摊铺表面部分段落有粗集料集中的现象。 2)因水稳平整度欠缺,沥青总体平整度不够理想。 3)个别桥头顺坡线形不畅,有跳车感;因衔接不佳造成其中一段桥头部位返工重新铺筑。 4)桥面坑塘处理不到位,罩面后平整度无法保证。 5)下承层表面清洁度还需加强,对已铺筑的层次维护不够,表面存在受污染现象。 6)上面层铺筑表面有油饼现象,施工中未能及时清除。
7)因两台拌合楼混合料不均匀性,外观存在颗粒分布不均匀现象。 1.1.2后场拌合、内在检测存在问题 1)各层次0.075通过率不稳定,粉胶比、空隙率等重要指标存在一定偏差,拌合楼计量精确度未能很好调节、有波动。 2)各层次渗水指标个别处存在一定问题:压实度不均匀;存在个别不足和超密现象;下面层个别点厚度不足;各层次体积指标需进一步调整优化。 3)第二台西部拌合楼生产配合比控制不严格,有一定随意性,两台拌合楼的生产配合比存在偏差,混合料均匀性欠缺。 4)上面层部分段落油石比偏下限,压实度存在少量超密和不足现象。 5)温度控制严格性需加强,在合格范围应根据气温加强出场控制。 1.1.3施工管理、现场控制存在问题 1)施工现场有混乱现象,施工界面不清爽,没有井然有序的施工氛围。
2)前后场联系不够紧密,对压车、供料不足现象未能很好调节。 3)对新铺层面未采取车道隔离措施,表面存在污染;因路基桥梁等单位的施工。未能采取有效防范措施,存在交叉污染。 4)车辆保温措施控制不严,覆盖存在马虎现象。 5)现场测温控制不严,对原始数据的记录马虎、把关不严。 6)现场碾压界面不清晰,压路机碾压变数不均匀,操作存在不规范性,造成压实结果存在不稳定性,个别压路机存在漏压、少压现象。 7)对气温偏低未能采取很好的技术措施,未针对具体状况严格控制早、晚生产时间。 8)摊铺中有时相互距离偏大,没有严格控制。 1.2水稳及其他项目 1)水稳表面平整度存在一定问题,造成沥青摊铺找平量大,影响面层平整度。 2)接缝处毛糙.标高顺接台阶高差大。 4)封层下部部分段落清扫不彻底,粘层有粘起现象。
5)桥梁、明通两侧与水稳顶层顺接未能很好控制。 6)拌合楼混合料的出场控制、质检控制完善性、前台摊铺时间控制等方面不够严谨,混合料有含水量偏大或不足现象。 7)路基处理的彻底性不强,个别地段存在弹簧。 8)台阶铣刨厚度控制精确性存在一定偏差。 9)土工格栅、玻纤格栅铺筑不规范,底部处理不彻底。 10)现场施工整洁度及文明施工规范性不强,经常有脏、乱现象.施工界面、现场混乱。 1.3其他问题 1)施工前技术准备工作不充分,对桥头数据的提前整理分析、路基标高的分析处理、各层次报验、病害调查及资料的整理等方面,未能合理安排。 2)施工后资料不能及时成型并上报,对施工完成的项目不能及时准确统计,资料不能及时得到甲方认可。 3)对于桥头顺坡、台阶拼接、下层清洁等重点环节未高度重视,确保数据精确及控制准确。
4)施工台帐登记不全,对检测结果缺乏详细分析。 5)人员分工合理性不强,施工各环节没有完全受控。 2原因分析及针对性整改措施 第一阶段施工中,因扩建工程本身的难度及本项目任务重、工期要求紧等特点,在摸索的情况下,偏重于赶进度,对自身管理中存在的缺陷及施工中遇到的难题,未能及时进行有效的分析改进,缺乏全面的管理控制手段及技术经验,对下发的施工指导意见学习、掌握不够透彻,造成质量控制的全面性、深度不足,施工水平未能达到应有的水准,具体改进措施如下。 2.1沥青面层施工控制 2.1.1混合料拌合控制 第一阶段混合料不均匀、体积指标有偏差、拌合料控制不精确等现象,造成原因主要有一下几种。 1)自身施工质量控制手段不严,未能针对问题全面分析、有效控制。 2)原材料不稳定,原材料本身的级配稳定性差,各批次所进同种材料级配偏差大,造成每次进热料仓后按比例筛分结果均有出入。
3)对自身拌合楼的调节不到位。 4)所采用的生产配合比本身未能得到最佳优化调整,两台拌合楼采用的生产配合比偏差大。 具体整改措施如下: 第一,从第一阶段沥青室内及室外检测结果看,各层次均存在一定程度的体积指标不稳定,粉胶比有偏差等现象,对于采用的生产配合比本身存在一定的缺陷。因此,在下阶段的施工中,首先对两台拌合楼本身的生产配合比进行调节优化,对各层次全部重新过热料仓、试配、试拌。积累大量数据,并与前面的数据进行比较分析,得出可行得生产配合比,在室内各项指标均满足的情况下进行试铺,试铺结果满意后方大面积开展。同时控制好以下几点。 1)对每日的生产混合料,在2~3车稳定后立即进行取料检测,及时提供检测数据,对各指标及级配进行分析对照,如有偏差,立即进行原因总结、及时调整,如有必要立即停止,全面查找原因。 2)对现场具备检测条件的段落在第一时间进行取芯分析,验证技术指标。
3)在施工中,碾压结束后跟踪检测渗水指标,对异常情况首先从混合料本身开始分析。 4)对两台拌合楼的生产配合比进行比较验证,尽量控制在同一级配曲线上,加强混合料的均匀性。 第二,抓好原材料的控制,加大材料进场检测频率,对检测不合格的材料坚决进行清退;同时把好源头关,对生产轧石设备经常进行检查,对级配不稳定现象进行分析、纠正,认真进行1、2号料的冲洗,以原材料的质量保证混合料的质量。 第三,加强拌合楼自身性能检查,对混料、计量不准确、数据波动等现象认真查找原因,及时纠正调节;同时加强拌合楼的施工控制水平,杜绝人为乱调整现象,除质检负责人之外,其余人员坚决杜绝调整配合比的行为:严格控制拌合时间。 第四,对0.075的通过率、油石比、粉胶比等重要指标高度生产方指标高度重视,精确控制。 第五,严格控制出料温度,并加强出场温度的检测与记录。 2.1.2前场摊铺、碾压控制
前场摊铺施工中因摊铺机本身性能调节、工作面准备处理、碾压操作规范性、施工中细节处理等方面原因,造成纵缝明显、平整度不好、压实度不足、线型高程不准确等现象。因此,必须严格加强施工前场的质量控制,具体整改措施如下。 1)对摊铺机本身性能全面检查,纠正缺陷,并在施工中严格规范操作。目前我部的摊铺机经过对档板的改进处理后,在第二阶段的下面层施工中,纵缝离析现象已经基本消除,施工中认真控制,该缺陷已经完全能够避免;同时对每日施工前进行足够时间的预热、每日施工后及时清除熨平板的粘料,确保生产过程中人为造成的拉毛离析现象;施工中根据后场出料量,准确定位恒定速度,保持摊铺的稳定连续.并尽量减少拢料次数;严格控制摊铺中机械相互距离在10m以内。 2)加强水稳基层平整度及封层的施工质量,在各层次的摊铺中,经过层层滤波,使平整度达到应有的标准。 3)对于桥面不平整处,特别是老桥部位,根据坑塘的深度分别采取措施,在面层施工前处理到位,使桥面平整度满足要求。 4)高度重视桥头顺坡的高程控制及线型控制,严格控制桥面铺装层厚度,使两侧顺接平稳、流畅。
5)严格控制碾压顺序及碾压遍数,根据总结的初压、复压、终压遍数,严格控制压路机规范操作,杜绝人为漏压、少压现象,确保碾压遍数满足,层面均匀,使最终检测数据同一断面基本均匀;严格执行“紧跟、慢压、低频、高幅”原则;对于桥面铺装层增加碾压遍数,确保桥面压实度。 6)针对目前气温逐渐降低的现状,对钢轮粘轮处理采取有效措施。根据惯例,钢轮一般采取喷水方式。我部设想过采用植物油搽滚代替的方法,但效果不佳,目前我部对钢轮喷嘴进行调节到最小程度,以不粘轮为准,有效降低因喷水产生的温度降低。 7)加强现场温度到场检测及各层次碾压温度检测做好原始记录。一方面控制温度不足或超限的混合料坚决废弃;另一方面严格控制各阶段碾压温度在有效温度范围内完成。 8)加强下承层表面清洁度,对已铺筑的层次严格维护。一方面对行车进行车道隔离措施,减少污染;另一方面加强路基单位交叉污染,铺筑前采用森林灭火器认真清扫干净。 对局部污染处采用人工刷除后,涂抹粘层油,杜绝水车冲洗造成的水毁隐患。 9)对上面层铺筑中表面油斑,及时进行清除处理。 10)对到场的运输车辆,在合理时间内揭开覆盖棉布,减少温度散失。 2.1.3施工管理、现场控制
1)对施工现场严格管理,控制车辆有序排队,现场清洁有序,保持良好的施工场面;对施工中各类标牌整齐摆放,做到整体井然有序。 2)加强前后场的紧密联系,对压车、供料不足现象及时调节,对紧急情况及发现的问题立即相互反馈,做好施工措施。 3)加强车辆保温覆盖措施,采用双层棉被进行保温覆盖,严格检查绑扎牢固性及覆盖严密程度。 4)严格控制早、晚生产时间,下阶段施工中气温较低,早晨待地面温度上升使开工,晚上在气温回落前收工。 5)加强试验检测频率与及时性,对已施工完毕段落及时进行检测,统计试验结果进行分析,通过检测手段严格把好质量关。 6)基于两处2台楼的特殊性,质检控制难度高,一方面加强过程中的跟踪控制,另一方面对各类指标加强数据分析,尽量减少偏差系数。第一封闭段各方面检测指标均不理想,下一步质检科认真把关,及时反馈数据进行对应整改,对实施中具体检测责任人进行明确分工,严格下达任务,对检测内容、频率、精确性、数据时间要求等方面落实到位。 对西部驻场试验人员的应尽职责高度明确,对原材料利用、施工中的控制、数据的反馈、把关的内容落实到位。
2.2水稳及其他项目施工控制 1)做好各层次原材料的把关,严格按照规定指标进行原材料的检测,对不合格材料坚决清退。 2)加强水稳平整度的控制。第二封闭段因对摊铺机性能进行了必要的维护,同时对施工过程进行了加强控制,内在质量及大面平整度明显好转,下阶段需进一步加强全面控制.确保底基层、基层的施工质量。 3)对病害处理的质最处理彻底,对于路床加固严格按照施工指导意见进行施工,对土工格栅、玻纤格栅的铺筑确保底部平整,不留空隙,并固定牢固;对基层裂缝严格处理到位.局部严重的采取铣刨换填的方式处理彻底。 4)对拼接缝处衔接平整,确保各层次铺筑密实,对啃边位置进行切缝处理到位。 5)对封层下部清扫彻底,确保表面无浮尘,并采取打毛措施,使封层良好结合。 6)对桥头调坡从基层开始严格控制,使桥梁、明通两侧与水稳顶层良好顺接。
7)加强基层、底基层混合料的出场控制,对施工中质检控制完善性、前台摊铺时间控制合理性加强到位;对底基层、基层含水量、灰剂量、强度、压实度等关键指标严格控制。 8)严格控制拼接部位台阶铣刨厚度,既不留夹层,也不超深铣刨。 9)加强各层次的衔接,使各道工序衔接紧密、规范连续。 10)特别加强现场施工整洁度及文明施工规范性,对已完段落的交通封锁、污染控制加大管理力度,做好成品的维护工作。 11)加强施工内业资料的整理归档工作,规范内业档案管理。 12)做好原始数据的收集,施工台帐登记齐全,对施工检测结果及时详细分析。 3下阶段施工质量目标 通过对第一阶段施工的总结,对各方面数据统计的分析,我部深刻认识到自身施工管理质量控制上存在的不足,也认识到认真切实控制好质量的重要性,因此我部将紧紧围绕省、市级工程指挥部对工程质量的要求,要出质量精品,切实做好工程施工中的每道工序,特别是确保面层施工的质量控制。 1)加强内部施工管理,使全员认识当前形势的严峻性,全面提高内部人员质量意识。
2)加强人员分工合理性,做到每道工序的每个环节在质量受控状态。 3)加强组织领导,大力开展质量创优意识,严格控制施工工艺,合理组织机械调配,确保工序衔接的紧密性及优良性。 4)规范施工行为,对病害处理彻底,不留质量隐患,加强现场管理力度,确保全过程控制。 5)加强内部人员技术培训,对上级下发的指导意见认真学习,对自身施工中的问题认真总结,对各方面技术数据认真分析,全面提高质量控制水平。 路面施工质量是工程质量的主体,我部通过对存在问题的总结、改进、落实,将切实向扩建工程质量一流的目标努力。 刘宏(1968—),男,高级工程师。1990年毕业于河北工业大学道桥专业,现石家庄市交通局工作。 注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。
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