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机组综合专业168小时试运行总结在各级领导的正确领导和直接指导下,经过全体人员的共同努力,#1机组于2009年6月30日23点顺利通过了168小时试运行。此次试运,综合专业各系统运行基本正常,但也存在不少缺陷。一、除渣系统1.由于渣水温度不高,所以此次冷却水泵、冷却塔都没有运行,但3台冷却水泵机封都存在漏水现象,必须更换密封圈。2.3台回水泵在压力提高在0。6Mpa时,出现电机严重过流(额定电流346A,运行实际电流为465A),变频器也出现发热现象,三者可能不匹配,建议请厂家处理。3.高效浓缩机运行正常,但高效浓缩机排污的集水井没有装滤料,排污泵处积渣较多,排污泵进口管已有堵塞现象,停炉后必须进行清渣。4.由于此次锅炉燃烧的煤质较好,渣量较少,捞渣机的动力还没经受考验,捞渣机运行时动力油泵的最大出力只有7Mpa(设计最大出力为28Mpa),但捞渣机其他方面存在较大的隐患:a.捞渣机张紧装置存在卡涩现象,张紧装置的导轮跟链条啮合不好有异声,停炉后必须对张紧装置进行解体。b.捞渣机人孔门的锁紧只靠一根铸铁固定,强度不够,停炉后必须进行加固。c.#1渣仓料位计显示不准,无法监控渣仓的料位,停炉后必须马上进行处理。d.#1渣仓3个振打只有#1振打能使用,其他两个都有故障,严重影响渣仓的排放工作。二、除灰系统1.168期间根据工况情况电除尘器前两电场采用方式0(火花跟踪方式,即全波供电)电流极限60%左右,后电场采用了间歇供电模式,三电场1:2,四电场1:4,电流极限80%,据烟囱前面的粉尘仪测量(24mg/Nm3)排放合格,观查烟囱不冒烟。但电除尘器168期间也出现了很多问题:a.
电除尘器进出口差压实测最大为400Pa,比技术协议要求的差压(小于200Pa)大了一半,已发传真给龙净本体部,待龙净本体部技术专家研究后给予答复。b.电除尘器出口浊度仪显示不准,待停炉后由厂家校正。c.6月23日22:47分#1机电除尘器运行过载情况:运行电流达到3200A(额定2887.8A),变压器温度达到150度,后来把电流极限从90%调至55%后温度下降下来。电除尘器整流变工作电流极限调至90%时,对应的除尘变明显超载达到1.1倍,怀疑除尘变容量是否跟除尘器设计功率相匹配,待龙净设计人员进行答复。2.电除尘、脱销灰斗的输送比较顺畅,只是有部分灰斗存在假高料位报警;省煤器灰斗的输送存在的问题很多,主要是因为灰斗里面没有清理干净,积有大量的铁丝、塑料等,导致灰斗下灰不畅、堵管,建议对停炉后输灰系统进行整改:a.停炉时把所有灰斗、输送罐清理干净。b.在每个灰斗的方圆节处增加一个阀门,便于清堵。c.在每根输灰管进气阀后面气管段增加一个压力测点,便于对灰斗进行反吹清堵。d.灰斗气化风机加热器及管道必须保温,以减少热量损失,增加灰的流动性。三、脱硫系统168小时试运期间脱硫系统是开旁路挡板运行,大概有80%左右的烟气通过脱硫系统处理,脱硫率约为98%,排出海水PH为7.3,脱硫效果不错,不过其真实效率必须等以后关旁路挡板运行才能有比较准确的数据。此次168小时试运期间脱硫系统也出现不少问题:a.脱硫三台曝气风机电机漏油比较严重,待停机后处理。b.6月29日18:21分因控制卡件问题,前池液位骤变为0引起脱硫增压水泵1A、1B误跳闸,FGD海水保护2动作。此次误动暴露脱硫联锁保护还存在很多问题,已联系龙源、策划部、设备部各热控专工对脱硫联锁保护进行修正。c.GGH吹灰蒸汽温度测点取点不合理,导致所测温度不准,测点位置不能装在疏水管道,应在蒸汽管道上,停炉后应进行改造。