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10万吨年粗苯加氢项目储运部分开车试运行总结2008年8月30日至9月8日连续10天的开车试运行时间,为我们今后的安全生产和管理积累了一些宝贵而丰富的经验。下面就开车期间出现的一些问题最初以下总结:1、成品罐区到装车站的蒸汽管线不通,而且蒸汽汽源在主装置控制,开车阶段蒸汽不能满足装卸站的使用需要,建议把装卸站直径为25cm的蒸汽管线换成直径为40cm的,并且与锅炉低压蒸汽线直接接通。在冬天即使主装置停车,也能直接使用蒸汽。2、储罐区氮封不能实现,,调节阀的控制在主装置控制室,储运车间无法监控,原料及成品储存质量难以保证。建议增加氮气流量,且在储运车间能控制,满足需要。3、纯苯罐和粗苯罐各只有一个远传液位计,显示也不精确,原料和产品数量无法准确计量,数据不能准确体现,易出现冒罐、空罐等安全生产事故。4、成品罐和原料罐一大部分没有投用,设计和安装施工缺陷无法充分暴露。5、产品没有出来,装车站没有投入运行,装车鹤管及流量仪表没有投用,装车台高度具体是否可行,设计和设备仪器质量及安装缺陷无法暴露和解决。装车台高度问题如果处理不好,有可能影响装车和生产6、罐区
可燃气体及有毒气体探测器控制在主装置控制室,储运车间不能实现有效监控。建议监控改在储运车间(与苯乙烯项目一同进行也可以)。1、纯苯计量槽进口管线伴热煨弯处有裂纹,须重新焊补。2、成品罐区集热站排污阀关不住,须更换(产品质量问题)。3、V602重苯罐温度计失灵,须更换。4、去事故池的放空管线设置不利于安全生产,建议整改。如果苯乙烯项目火炬位置已定,可直接去火炬高处排空,选择合适的位置设置法兰或阀门,利于以后碰头连接。5、调度室的电话经常无人接听,生产调度室既然成立,就应严格执行调度制度,真正做到产、供、销统一平衡。6、P606和P609泵电机出现绝缘不合格,厂家来人说是2006年出厂的,已过保质期,电机进水。其他大部分电机接线盒都有进水现象,防护等级达不到使用要求。建议更换所有过保质期的电机,满足生产需要。总之,对这次试车中发现的问题,及时进行整改,为以后的安全生产打下坚实的基础。同时密切配合个部门,进一步实现产、供、销统一平衡。