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工程#泄洪闸平板(弧形)闸门液压启闭机试运行检查报告一、运行前的检查1、齿轮箱、润滑油(是/否)满足运行;2、门槽及运行区域:障碍物(是/否)清除干净,闸门及油缸运行(是/否)受卡阻;3、液压系统的滤油芯:污染度等级(高于/低于)NAS9级;4、机架固定:焊缝(是/否)达到要求,地脚螺栓(是/否)紧固;5、电器元件和设备:(是/否)调试完毕,符合GB5226.1有关规定。二、运行中的各项数据1、启动电流,运行中的电流:;2、各主令开关指示(是/否)正常,动作(是/否)准确;3、电机在运行过程中(有/无)发热现象;4、开度仪显示数字(是/否)正常、准确;5、启门时间,启门行程(高程:~),启门速度m/min(设计1.0m/min);闭门时间,闭门行程(高程:~),闭门速度m/min(设计1.0m/min);6、启闭机运行(有/无)杂音,滚轮、支铰及顶、底枢等转动部位在闸门升降或旋转过程中(有/无)卡阻,启闭设备左右两侧(是/否)同步,止水橡皮(有/无)损伤。三、油泵试验1、油泵溢流阀:全部打开,连续空转30min,(有/无)异常现象;2、管路充油运转试验:工作压力的50%、75%、100%状态分别连续运转5min,系统(有/无)振动、杂音、温升(有/无)过高等现象。阀件及管路(有/无)漏油现象;3、排油检查:油泵在1.1倍工作压力下排油,(有/无)剧烈振动和杂音。四、手动操作实验闸门升降:缓冲装置减速(是/否)正常、闸门升降(是/否)灵活、(有/无)卡阻。五、自动操作实验1、闸门启闭(是/否)灵活、(有/无)卡阻;2、快速闭门时间m/min(设计m/min)。六、闸门沉降实验1、活塞油封和管路系统漏油检查:24h内沉降量mm(规范要求≯100mm);2、警示信号和自动复位功能:24h后闸门的沉降量超过100mm时,(有/无)警示信号提示;闸门的沉降量超过200mm时,液压系统(能/不能)自动复位。72h内自动复位次数(大于、不大于)2次。七、双吊点同步试验同1台启闭机的两套油缸在全行程内同步运行,在行程内任意位置的同步偏差大于设计值时,自动纠偏装置,(是/否)自动投入纠偏。调试人员:年月日
编制依据1、浙江省水利水电勘测设计院设计文件;2、《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》(GB/T14173-2008);3、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水工金属结构安装工程》(SL635-2012)