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双狮35千伏变电站试运行报告

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专业技术资料整理分享双狮35KV(无人值守)变电站试运行报告一、工程概况:三台县建设35KV(无人值守)变电站工程是经三台县发展和改革局以三发改[xx]号文核准新建的变电站。双狮35KV(无人值守)变电站工程地处三台县乐安镇。变电站建设规模:1、主变压器2台。型号为SZ11-6300/35。2、35KV采用单母线接线方式,进出线2回。一回备用;另一回由金山~双狮35KV线路(T接于35KV金观线)进入该站,从而接入三台县地方电网。35kV母线PT间隔1个、35kV站用变1台,容量为50kVA。3、10KV采用单母分段接线方式,10kV出线6回(前锋线、乐安1线、建平线、乐安2线及2回备用备用线)、10kV电容无功补偿装置2套、10kV母线PT2套。4、变电站主设备和线路的控制保护采用计算机综合自动化系统。5、直流系统。采用单蓄电池组,两套充电装置互为备用接线,蓄电池选用阀控式免维护铅酸蓄电池,100Ah,直流电压220V。交流电源电压为380/220V,取自站用变压器低压侧。6、通信。变电站光纤通信为主,有线通信为辅的通讯方式。7、变电站监控、操作由金山变电站运行值班人员执行。二、组织机构:为保证双狮35KV(无人值守)变电站启动投入试运行工作顺利进行,严格执行双狮35KV(无人值守)变电站启动投运方案,确保人身和设备安WORD格式可编辑 专业技术资料整理分享全,特成立双狮35KV(无人值守)变电站启动投运委员会,由以下人员组成:总负责人:李登峰联系电话:13568267991650880技术总负责人:顾洪柏联系电话:13890151188651188安全总负责人:龚述贵联系电话:13890136838650017现场总调度人:吴龙辉联系电话:13890136828650078三、职责总负责人:负责整个投运工作的组织和协调技术总负责人:负责启动投运过程中的各项技术组织协调,包括各设备、线路投运前的状况、设备带电的具体时间以及设备投停的顺序方案确定等工作。安全总负责人:具体负责投运过程中的安全设施、设备、器械投入情况,监督现场人员的安全行为等工作。现场总调度人:根据现场设备情况及运行操作人员的请求发布命令,指挥运行操作人员操作设备。四、启动试运行时间:xx年xx月xx日xx时开始投运启动。五、启动试运行前准备工作:1、对所拟启动运行的设备进行全面检查,清除场地异物,并设置围栏及警示标志。2、现场已准备好安全辅助用具,消防器材配备齐全并到位。3、变电站与调度的通讯畅通,启动设备的远东信息能正确传到金山站。WORD格式可编辑 专业技术资料整理分享4、与启动试运行设备相关的厂家代表已到位。5、业主单位相关人员、监理人员、施工单位相关人员已到位。五、启动试运行方案1、金山变电站对35KV线路充电:时间指令/操作内容备注1、现场对金双线间隔设备命名、编号与调度编号核对一致;2、继电保护整定值按定值通知单执行,并核对正确;3、通讯畅通、稳定可靠;4、设备均处于冷备用状态。向调度请示带电试运行。合上C5121隔离开关,位置信号指示正确,检查无异常。合上C512开关,位置信号指示正确,检查无异常。断开C512开关,位置信号指示正确。检查确认金双线C5120接地刀闸、双狮站M5110接地刀闸处于分闸位置。合上C5122隔离开关,位置信号指示正确,检查无异常。合上金双线C512开关,对线路充电,位置信号指示正确,检查无异常。2、35KV母线充电时间检查M5110接地刀闸,确认在分闸位置。指令/操作内容备注接到调度指令,将M511手车由试验位置推到运行位置,位置信号指示正确,检查无异常。测量电压:合闸母线电压:控制母线电压:检查操作电源,确认操作电源已全部合上。检查M5511、M5311刀闸在断开位置,M512、M501、M502在试验位置。合上M511开关,对母线充电,位置信号指示正确,检查无异常。(M511开关气压MPa)合上35KV电压互感器M5311刀闸,对35KV互感器充电,位置信号指示正确,检查无异常。对母线二次电压进行测量结果如下:线电压ABACBC计量(V)保护(V)相电压ABCWORD格式可编辑 专业技术资料整理分享计量(V)保护(V)零序电压(V)计量相序正相序保护相序正相序合上双狮变电站35kV母线PT的二次电压空开,检查主控室内保护装置、测控装置、电度表、后台监控的35kV母线PT二次保护、计量等电压正确。3、主变冲击受电时间指令/操作内容备注检查M5010、M9010地刀在断开位置;检查M501、M901手车处于试验位置。检查确认1#主变整定值、保护压块全部正确,操作电源已合上。检查1#变压器主体档位、油位4.0,油温27.5℃,有载油位3.9,油温25.0℃。将M501手车推入运行位置,位置信号指示正确,检查无异常。(M501开关气压MPa)调度通知相关单位告知双狮35kV变电站马上进行1#35kV/6300kVA主变冲击受电,注意在线监测。就地合上M501开关,对1#主变第一次冲击受电,位置信号指示正确,检查无异常。(充电时间10分钟,开始计时)检查确认M5020、M9020地刀在断开位置;检查M502、M902手车确认处于试验位置。跳开1#主变M501开关,(1#主变第一次充电结束,停电间隔10分钟,开始计时)。检查2#变压器主体档位、油位4.0,油温27.5℃,有载油位3.9,油温25.0℃。检查确认2#主变整定值、保护压块全部正确,操作电源已合上。调度通知相关单位告知双狮35kV变电站马上进行2#35kV/6300kVA主变冲击受电,注意在线监测。将M502手车推入运行位置,位置信号指示正确,检查无异常。(M501开关气压MPa)就地合上M502开关,对2#主变第一次冲击受电,位置信号指示正确,检查无异常。(充电时间10分钟,开始计时)合上1#主变M501开关,位置信号指示正确,检查无异常。(1#主变第二次充电开始,充电时间5分钟,开始计时)跳开2#主变M502开关,位置信号指示正确,检查无异常。(第一次冲击受电结束,停电间隔10分钟,开始计时)跳开1#主变M501开关,位置信号指示正确,检查无异常。(1#主变第二次冲击受电结束,停电间隔5分钟,开始计时)合上1#主变M501开关,位置信号指示正确,检查无异常。(1#主变第三次冲击受电开始)WORD格式可编辑 专业技术资料整理分享对35KV母线,10kVⅠ段、Ⅱ段母线电容组操作电源、整定值、保护模块进行检查,核定完毕。合上2#主变M502开关,位置信号指示正确,检查无异常。(2#主变第二次冲击受电开始,充电时间5分钟,开始计时)跳开2#主变M502开关,位置信号指示正确,检查无异常。(2#主变第二次冲击受电结束,停电间隔5分钟,开始计时)合上2#主变M502开关,位置信号指示正确,检查无异常。(2#主变第三次冲击受电开始)检查1#变压器:主体油位4.0,油温24.0℃,有载油位3.9,油温27.5℃。投入35kV母线PTM5311至工作位置。检查35kV母线电压空开在断开位置。检查2#变压器:主体油位5.8,油温24.0℃,有载油位4.3,油温24.0℃。4、10kV分段母线设备投运时间指令/操作内容备注检查M90030、M90040地刀在断开位置,检查M900、M901在试验位置。将10KVⅠ段母线M901手车推入至运行位置,投入Ⅰ段母线互感器刀闸M9311至工作位置。合上10kVⅠ段母线M901开关,位置信号指示正确,检查无异常。对10kVⅡ段母线电压进行测量,结果如下:线电压ABACBC计量(V)保护(V)相电压ABC计量(V)保护(V)零序电压(V)计量相序正相序保护相序正相序合上双狮变电站10kVⅠ段母线PT的二次电压空开,检查主控室内保护装置、测控装置、电度表、后台监控的10kVⅠ段段母线PT二次保护、计量等电压正确。将10KVI段母线M902手车推入至运行位置,投入Ⅰ段母线互感器刀闸M9411至工作位置。合上10kVⅡ段母线M902开关,位置信号指示正确,检查无异常。对10kVⅡ段母线电压进行测量,结果如下:线电压ABACBC计量(V)保护(V)WORD格式可编辑 专业技术资料整理分享相电压ABC计量(V)保护(V)零序电压(V)计量相序正相序保护相序正相序合上双狮变电站10kVⅡ段母线PT的二次电压空开,检查主控室内保护装置、测控装置、电度表、后台监控的10kVⅡ段段母线PT二次保护、计量等电压正确。对10kVⅠ段、Ⅱ段母线电压进行测量核相,其结果如下:10kV段数I段段数相别ABCAII段BC投入10kV母线分段M900开关、10kV母线分段M9001手车至工作位置。合上10kV母线分段M900开关,位置信号显示正确,检查无异常。断开10kV母线分段M900开关。检查10kVⅠ段母线与10kVⅡ段母线电压正确。5、10kV无功补偿装置设备投运时间指令/操作内容备注对变压器进行档位调整,并对电压进行测量,测量结果如下:序号档位35kV10kVI段10VII段12345678910注:记录采集电压为各段母线A相电压Ua。合上10kVⅠ段母线、10kVⅡ段母线无功补偿装置M9711、M9811隔离开关。投入10kVⅠ段母线、10kVⅡ段母线无功补偿装置M971开关、M981开关至工作位置。合上M971开关。低电压保护动作,跳开971开关。退出10kVI段母线无功补偿装置低电压保护。合上M971开关,位置信号指示正确,检查无异常。对10kVⅠ段母线无功补偿装置,放电电压进行测量,结果WORD格式可编辑 专业技术资料整理分享如下:线电压ABACBC数值(V)退出10kVⅡ段母线无功补偿装置低电压保护。合上981开关,位置信号指示正确,检查无异常。对10kVⅡ段母线无功补偿装置,放电电压进行测量,结果如下:线电压ABACBC数值(V)断开0kVI段母线、10kVII段母线无功补偿装置M971开关、M981开关。6、站用电设备投运指令/操作内容备注合上站用变M5511刀闸,位置信号指示正确,检查无异常。对站用变电压进行测量,其结果如下:线电压ABACBC数值(V)线电压ABC数值(V)相序正相序断开站用变M5511刀闸。7、主变档位调整时间指令/操作内容备注对变压器进行档位调整,并对电压进行测量,测量结果如下:序号档位35kV310kVI段10VII段112233445566778899B10注:记录采集电压为各段母线A相电压Ua。六、金山变电站远方控制下午15:00开始,在金山变电站后台对金山变电站金双线35kV出线间隔各设备,金山35kV变电站相关充电设备进行远方遥控操作。远控操作正WORD格式可编辑 专业技术资料整理分享常。七、启动投运工作于xx年xx月xx日xx:00时结束,开始进行运行24小时试运行。八、试运行总结三台县双狮35kV变电站金双线间隔:金山变电站至双狮变电站35kV线路(金双线):金双线至35kV变电站:35kV变电站试运行,xx年xx月xx日下午xx:00开始试运行24小时,设备均运行正常。业主:监理:施工单位:设计单位:附件:(1)35KV金双线接线示意图:WORD格式可编辑 专业技术资料整理分享(2)、双狮变电站主接线图:WORD格式可编辑 专业技术资料整理分享WORD格式可编辑