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无电泵发电机组利用邻机电泵试运行研究

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无电泵发电机组利用术论坛邻机电泵试运行研究马晓珑,孟颖琪,钟明才。,辛军放,茅义军,高奎1.西安热工研究院有限公司,陕西西安7100322.华能井冈山电厂,江西吉安343000[摘要]电动给水泵(电泵)是电厂主要的耗能设备。为了降低厂用电率及投资,某些设计提出了取消电泵的方案,形成了无电泵的发电机组。以某电厂使用2号机组电泵为3号机组供水的试运行为例,研究了无电泵发电机组利用相邻机组电泵供水方法的可行性。试运行结果表明,在2号机组运行不受影响的情况下,3号机组试运行工期比正常提前了40多天。[关键词]电动给水泵;汽动给水泵;试运行;吹管;供水。[中图分类号]TH311[文献标识码]A[文章编号]1002—3364(2010)09—0064—04iDOl编号]10.3969/j.issn.1002—3364.2010.09.064STUDYoNTRIALoPERATIoNoFTHEPOWER—GENERATINGUNITWITHoUTMOTER—DRIVENFEED—WATERPUMPBYUSINGTHAToFTHENEIGHBoURINGUNITMAXiaolong,MENGYingqi,ZHONGMingcai,XINJunfang,MAOYijun,GAOKui1.Xi’anThermalPowerResearchInstituteCoLtd,Xi’an710032,ShaanxiProvince,PRC2.HuanengJinggangshanPowerPlant,ji’an343000,JiangxiProvince,PRCAbstract:Motor—drivenfeed—waterpumpisthelargestenergy—comsumingequipmentinpowerplants.Inordertoreducetheservice—powerconsumptionrateandcapitalinvestment,themotor—drivenfeed—waterpumphasbeencancelledinsomedesignschemes,resultinginpowergeneratingunit发withoutmotor—drivenfeed—waterpump.Takingtrialoperationprocessinonepowerplantforsuppl—电技yingfeed—watertountino.3byusingthemotor—drivenfeed—waterpumpofunitno.2asanexam—ple,thefeasibilityofusingthemotor—drivenfeed—waterpumpofaneighbouringunittosupplyfeed—watertoaunitwithoutsaidfeed—waterpumphasbeenstudied.Thetrialoperationshowsthatthetrialoperationtimeofunitno.3hasmovedupmorethan40daysasinconvintonalcaseunderconditionoftheoperationofunitno.2beingnotaffected.Keywords:motor—drivenfeed—waterpump;turbine—drivenfeed—waterpump;trialoperation;stream—lineblowing收稿日期:2010—03—24作者简介:马晓珑,男,硕士,高级工程师,从事发电机组的调试。E—mail:maxiaolong@tpri.corn.cn 机组无电泵试运行难点为3号机组冲管供水。2.12号机组电泵连接改造发电机组在试运行过程中,炉前水系统的碱洗及3号机组利用2号机组电泵的具体连接方式如图锅炉酸洗、锅炉吹管、整套起动等均与给水系统密切相1所示。入口连接在3号机组A汽泵入口电动阀后,关。为满足锅炉上水的需要,汽动给水泵(汽泵)必须前置泵入口滤网前管道开孔,增加1路临时管道与2试运行合格后才能投运。汽泵的试运行包括汽泵蒸汽号机组电泵前置泵入口滤网前加装的三通连接,并在管道冲管、给水泵汽轮机(小汽轮机)油循环油质合格、连接管道上安装手动截止阀(图1中电泵临时进口阀汽泵系统的静态试验、小汽轮机冲转等。门1)。出口连接在2号机组电泵出口逆止阀后,出口(1)小汽轮机的EH油、润滑油一般与汽轮机公电动阀前加装1个三通,连接至3号机组A汽泵出口用,小汽轮机的油系统具备试运行条件也即汽轮机油逆止阀前,并在连接管道上安装了手动截止阀(图1中系统具备试运行条件,而汽轮机油系统冲洗合格工作电泵临时出口阀2)。电泵卸荷水:临时管路接至电泵是在汽轮机轴系统运行中完成,因此油系统达到冲洗临时进口阀1后,增加电泵卸荷水临时阀1、2进行系合格,翻瓦清理,再进行油循环冲洗合格后,才能具备统切换。若原电泵卸荷水回水至人口手动阀后,可以投用条件。目前,很多电厂整套起动前油系统才能冲不增加此临时管道。洗合格,因此小汽轮机的油质成为制约其试运行的原因之一。2.22号机组电泵控制系统改造(2)汽轮机、小汽轮机共用凝汽器时,小汽轮机抽2号机组电泵控制系统增加了电泵出口压力高真空要求汽轮机轴系统、润滑油系统、顶轴油系统、密(≥16MPa)跳电泵逻辑,以保障临时管路的承压。电封油系统、盘车系统、轴封、疏水系统、真空系统完成试泵出口压力信号取自2号机组电泵出口压力测点。电运行,数字式电液控制系统(DEH)、汽轮机紧急跳闸泵的溢水阀原由2号机组控制改为3号机组DCS控系统(ETS)试验完成,机、炉、电大联锁试验完成,汽轮制。机、小汽轮机汽阀不允许再活动,小汽轮机的冲转条件关闭2号机组电泵的再循环调阀及手动阀,电泵也即汽轮机的冲转条件满足。因此,建立真空也是制再循环水通过3A给水泵再循环管道回至3号机组除约小汽轮机试运行的一个主要原因。氧器,由3A给水泵的再循环调阀控制电泵再循环流(3)吹管阶段汽轮机的主汽阀、主蒸汽管道是吹管量。的主要通道,系统无法实现真空,小汽轮机就不具备冲退出2号机电泵流量低且再循环阀未开延时10S转条件,也就不可能为锅炉供水。跳电泵的控制逻辑由3号机组DCS实现,即在3号机组DCS中增加并投用“电泵入口流量低于148t/h(延2某电厂二期机组利用一期机组电泵时1Os)且电泵再循环阀未开(延时10s)”跳闸电泵的控制逻辑。在该控制逻辑中再循环阀指3号A给水试运行方案泵再循环调节阀,电泵人口流量取自2号机电泵人口流量,该信号在3号机组DCS中显示。发电技⋯一术一论一坛某电厂一期1号、2号亚临界300Mw机组锅炉退出2号机组“除氧器水位低二值”跳电泵功能,分别配备2台5O容量的汽泵和1台50容量的电在3号机组DCS中增加并投用“除氧器水位低二值”泵。给水泵的扬程为2400m,流量600t/h。二期3跳闸电泵控制逻辑。号、4号超超临界660Mw机组锅炉配备2台5O容电泵的起动操作仅能在2号机组执行,电泵本体量汽泵,其扬程为3362m,流量为1041t/h,配置取的相关参数监视在2号机组DSC上。电泵在2号机消了电泵。小汽轮机汽源来自汽轮机的第四段抽汽,组的其它热工保护保留。起动汽源为辅助蒸汽。蒸汽在小汽轮机中做功后,排3号机组集控室对电泵的监控具备以下功能:停汽由后汽缸的下缸排汽口通过低压排汽管进入汽轮机运电泵;电泵的电流显示;电泵人口给水流量显示;3凝汽器。汽封系统与汽轮机汽封系统合并,排汽通过号锅炉的给水母管压力显示(代替显示电泵出口压真空碟阀排入凝汽器。力);电泵溢水阀开度控制功能;控制3号A给水泵再由于3号机组投产期紧迫,拟利用2号机组电泵循环阀开关功能。 图1由2号机组电泵为3号机组供水的系统连接发2.3操作泵再循环调节阀前后手动阀均开启,再循环调节阀按里在给3号机组供水期间,2号机组除氧器至电泵规定操作。某人口手动阀关闭,3号机组除氧器至3号A给水泵前如3号机组不使用2号机组电泵,则2号机组电置泵人口电动阀开启,电泵临时进口阀门1开启。2泵仍可作为2号机组汽泵的备用泵,但相关的临时管号机组电泵再循环手动阀及调节阀均关闭。2号机组路系统应做好隔离措施。电泵的中间抽头电动阀关闭并停电,防止其误开。3号机组A给水泵再循环手动阀开启,调节阀按规程要2.42号机组运行的安全预案求操作。2号机组电泵出口电动阀关闭并停电,防止2.4.12号机组起动过程安全预案其误开,电动阀上平衡管增加的手动截止阀关闭。电2号机组起动过程中,通过汽泵前置泵上水,锅炉泵临时出口阀门2开启,3号机组给水泵出口电动阀起压后用相邻锅炉辅汽冲转小汽轮机,汽包压力达到按要求开启。电泵卸荷水临时阀门1关闭,临时阀门0.6MPa后通过汽泵向锅炉供水,并对汽包水位进行2开启,卸荷水回至电泵入口管道。3号机组A给水监控。并网后,根据主蒸汽压力的变化情况升负荷,速 率为6Mw/min;负荷达到3OMw后汽轮机DEH投另外,应将1台汽泵(如选择A汽泵)的MFT联入功率控制回路,升负荷速率为3MW/min;负荷升到跳汽泵保护联锁解除,如果汽包水位低MFT后,迅速65MW后暖机。负荷达到65~100Mw给水由旁路开辅汽至小汽轮机供汽阀,保证汽泵运行,以便于锅炉上水改为主路上水。在主路上水前,先将汽包水位降迅速恢复。到一100mm,降低汽泵转速,待旁路调节阀全开后,再为确保电泵运行安全,电泵的起动、停运、给水流开启主路电动阀,同时根据给水量的变化再次调整汽量调节操作在一期、二期机组上均能实现控制。泵转速。此过程中要求保持机组负荷稳定。主路电动阀全开后,汽泵投入自动控制方式。在倒换旁路与主2.5实施效果路上水操作过程中,应注意锅炉减温水流量的变化,防某电厂二期3号、4号机组的给水系统只配备了2止给水大量进入过热汽管道使汽轮机遭到水冲击。台汽泵,小汽轮机的EH油与汽轮机公用,真空系统与2.4.22号机组运行中无电泵备用的事故预案汽轮机公用。只有当汽轮机EH油油质合格,才能开正常运行中,如3号机组使用2号机组电泵,则不始小汽轮机的静态调试;只有当汽轮机润滑油合格、盘要投入电泵备用功能。车投入、轴封投入,所有需要汽阀动作的试验完成,真3号机组使用2号机组电泵期间,1号机组、2号空系统能够抽真空且真空度到达一80kPa以上,才能机组运行,则其辅汽联络阀打开,1号、2号机组四抽至够进行小汽轮机的冲转;当小汽轮机冲转,小汽轮机试辅汽电动阀打开,但2号机组辅汽联箱至汽泵供汽电验完成,联轴器连接完毕,汽动给水泵试转完成后,锅动阀关闭(即保持供汽为备用状态)。炉才能够点火进行锅炉吹管,而吹管期间汽轮机的主2.4.3汽泵跳闸操作汽阀是吹管的通道,不可能正常安装,这使得试运行无法正常进行。退出汽泵自动控制方式,投人手动控制方式,手动通过采用2号机组的电泵为3号机组供水,使3迅速提升该汽泵转速,增大其给水流量。快速降负荷号机组的实际试运行期比正常提前了40多天,且在此至15O~16OMW。期间,2号机组运行没有受到影响。锅炉侧应立即投油助燃,并将锅炉的燃料量快速降至与150Mw负荷相对应,并调整锅炉送风量,防止风量过大吹灭炉膛火焰。控制主蒸汽温度不要大幅3结语度波动。2006年以前的大型火力发电机组给水系统大都汽轮机侧应迅速降低负荷设定值至150~160是配备2台5O容量的汽泵和1台50容量的电泵,Mw,并将变负荷速率设为1O~3OMw/min,密切注而同厂扩建机组如果不再配备电泵,可以利用原有机意主蒸汽压力的变化,保证主蒸汽压力不上升并有下降趋势。如主蒸汽压力上升则保持当前负荷,待蒸汽组的电泵完成机组的试运行。如果试运行阶段能够配压力出现下降趋势后再降负荷。当汽包水位有反弹趋备电动给水系统,还可将原机组的电泵作为扩建机组势时,汽轮机侧可停止快速降负荷,改为根据汽包水位的备用电泵,从而达到节约投资降低厂用电,以及保障发及汽压变化情况控制汽轮机负荷及其变化速率。机组试运行安全的目的。《热力发电》杂志由中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司联组的西安热工研究院有限公司与中国电机工程学会主办,为国家热能动力科学技术专业刊物,中国发电技术重要刊物,主要报道国内热能动力科学技术的基础研究和热力发电(火力、核能、地热及其它可再生能源发电)技术的开发利用,包括:化石燃料及其清洁燃烧、热力设备及热力系统、电站辅机、电站自动控制、电厂化学、电厂金属材料、电力环境保护及综合利用等《热力发电》杂志由中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司联组的西安热工研究院有限公司与中国电机工程学会主办,为国家热能动力科学技术专业刊物,中国发电技术重要刊物,主要报道国内热能动力科学技术的基础研究和热力发电(火力、核能、地热及其它可再生能源发电)技术的开发利用,包括:化石燃料及其清洁燃烧、热力设备及热力系统、电站辅机、电站自动控制、电厂化学、电厂金属材料、电力环境保护及综合利用等